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量热仪点火失败的原因及排查方法

2025-07-11 08:48:02

一、电源与线路故障‌

‌电源电压异常‌

‌现象‌:点火时无火花或火花微弱。

‌排查‌:

用电压表检测电源输入是否稳定(标准范围:AC 220V±10%);

检查电源插头是否松动,必要时使用稳压器。

‌点火线路老化或短路‌

现象‌:点火丝通电后无反应。

‌排查‌:

目视检查线路破损或折断,更换老化线路;

用万用表测试线路通断,打磨氧化接头(如电极柱)。

二、点火装置问题‌

‌电极位置偏移‌

原理‌:电极间距过大导致电压无法击穿空气,过小则短路。

‌处理‌:调整电极间距至 ‌3–5mm‌(需专用工具校准)。

‌电极污染或损坏‌

现象‌:电极表面附着黑色积碳或变形。

‌处理‌:

酒精棉球擦拭电极去除污垢;

严重磨损时更换新电极。

‌点火丝安装不当‌

‌常见错误‌:

点火丝未接触样品(距离>2mm);

点火丝缠绕过松或碰触氧弹壁导致短路。

‌纠正‌:点火丝应紧贴样品表面,避免触碰坩埚或氧弹。

三、样品与氧弹问题‌

‌样品状态异常‌

‌原因‌:

含水量过高(如未干燥的煤样);

颗粒过大或含阻燃杂质。

‌处理‌:粉碎样品至<0.2mm,105℃烘干1小时。

‌氧弹密封失效‌

检测方法‌:

充氧至2.8–3.2MPa后静置5分钟,压力下降>0.1MPa即漏气;

重点检查密封圈老化(更换周期:1年/1000次)。

‌充氧操作不当‌

风险‌:充氧过快溅湿样品。

‌规范‌:匀速充氧(20±5秒完成),避免气流冲击。

四、设备硬件故障‌

‌搅拌系统异常‌

影响‌:热量分布不均导致误判“点火失败”。

‌排查‌:

观察搅拌杆是否卡死(手动拨动测试);

测量搅拌电机电压,无输出则更换电机。

‌控制系统故障‌

‌诊断步骤‌:

短接点火电极,手动触发点火(硬件调试模式);

无火花:检查点火板保险管熔断(更换同规格)或继电器损坏。

特殊场景处理

现象真因解决方案
点火丝熔断样品未燃棉线未接触样品或氧弹漏水重装棉线+检查氧弹密封圈
点火丝未熔断控制板到电极间断路检测桶盖夹层线路短路
显示失败但样品已燃温度传感器故障(假失败)校准铂电阻探头位置
维护预防清单‌

‌日常保养‌:

每次实验后清理氧弹燃烧残渣,电极用400目砂纸月度打磨;

‌定期校准‌:

每季度检测点火电压(标准:24V±5%);

‌环境控制‌:

实验室湿度≤70%,避免样品吸潮或电路氧化。

‌提示‌:若上述步骤无效,需专业检修点火控制板或温度采集卡(如可控硅烧毁、铂电阻移位等深层故障)。





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